在漢鋼公司燒結(jié)廠生產(chǎn)現(xiàn)場,燒結(jié)作業(yè)區(qū)作業(yè)長張優(yōu)優(yōu)緊盯著監(jiān)控屏上跳動的數(shù)字,臉上露出了欣慰的笑容。屏幕上顯示的固體燃料消耗值,比公司既定目標(biāo)低了0.07公斤。“可別小看這0.07公斤。”他指著皮帶輸送機上烏黑的焦末解釋道,“全月算下來,相當(dāng)于省下了幾十噸燃料。”這一幕,正是燒結(jié)廠6月成本攻堅戰(zhàn)的生動縮影。
面對鋼鐵行業(yè)持續(xù)承壓的嚴(yán)峻形勢,這個曾被視為“鐵疙瘩”的指標(biāo)難題,卻通過精細(xì)化管理,硬是“摳”出了真金白銀——全月降低成本28.82元/噸。
精打細(xì)算,每一分錢都花在刀刃上
走進(jìn)主控室,燒結(jié)工長苗雨正埋頭在筆記本上寫寫畫畫,嘴里念叨著:“熔劑成本較標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)高了些,主要因為生石灰粉單價上漲,既然價格控制不了,那就在配比上想辦法。”他迅速調(diào)整思路,化身“堿度精算師”,通過動態(tài)調(diào)控?zé)Y(jié)礦堿度,成功將石粉單耗降低,節(jié)約成本約3.1元/噸。這場“熔劑攻防戰(zhàn)”,正是燒結(jié)廠成本管控的典型戰(zhàn)術(shù)之一。
在燃料大棚,配料工李師傅正熟練操作著焦面配加系統(tǒng)。“過去全部加的都是焦末,現(xiàn)在干什么都講究性價比,焦面也是寶貝!”面對國內(nèi)礦配比提升至65%帶來的透氣性難題,該作業(yè)區(qū)沒有簡單粗暴地增加煤耗,而是精打細(xì)算,創(chuàng)新采用焦面與焦末混合配比的方式,既保證了成品質(zhì)量,又降低了燃料成本。“現(xiàn)在連掃落地焦粉都特別仔細(xì)。”李師傅笑著說,“掉一簸箕就是錢吶!”
節(jié)能降耗,每一度電都物盡其用
“主控注意!2號燒結(jié)機切換完成,主抽風(fēng)機頻率下調(diào)5Hz!”對講機里傳來調(diào)度指令。與此同時,脫硫作業(yè)區(qū)“技術(shù)大拿”劉偉正帶領(lǐng)工人仔細(xì)巡檢除塵器:“白班粉塵少,三號除塵器切成低速模式!”這些看似微小的調(diào)整,直指燒結(jié)廠的成本“頑疾”——電耗。面對單系統(tǒng)生產(chǎn)導(dǎo)致的能源分?jǐn)倝毫?,廠里發(fā)起了“度電必爭”行動,盡管電單耗仍有差距,但能源團(tuán)隊已經(jīng)立下新目標(biāo):“7月要讓電表轉(zhuǎn)速再慢下來!”
全員參與,人人都是“成本管家”
成本管控的奇跡,并非僅靠幾個技術(shù)骨干,而是源于一套讓全員都“動起來”的機制。每天晨會上,生產(chǎn)技術(shù)室會通報各作業(yè)區(qū)的成本數(shù)據(jù),燒結(jié)作業(yè)區(qū)曾因熔劑超標(biāo)2.44元,當(dāng)場領(lǐng)到整改令;作業(yè)區(qū)各個班組墻上貼著的爐機線獎勵明細(xì)表,清晰地記錄著每一位員工的貢獻(xiàn),班長衛(wèi)海峰指著“600元”的獎金說:“這是大家一點一滴省出來的!”此外,該單位還鼓勵創(chuàng)新,職工提出的“蒸汽管道保溫改造”金點子落地后,月增效5萬元。
看著生產(chǎn)線上忙碌的身影,職工們對降本增效信心十足,“只要肯干,驚喜總會出現(xiàn)!”(漢鋼公司 殷方劍)