漢鋼公司燒結廠以技術進步、工藝降本增效為途徑,積極推動經營重心由“生產型”向“效益型”轉變,在管控中要指標,在指標中要效益,煥發(fā)燒結技術活力。
改造升級,讓設備重現活力
該廠以解決燒結機邊緣效應、降本增效為目標,以四新項目引入、技改項目實施為手段,著力于推進“降本增效”戰(zhàn)略。原熱水箱須通過蒸汽持續(xù)加熱保證箱內水溫,且日消耗低壓蒸汽約為90t,同時環(huán)冷機高溫段環(huán)冷罩內部溫度較高,仍有大量熱量散發(fā),造成能量損失。該廠通過換熱裝置進行改造,將DN65不銹鋼管道鋪在環(huán)冷機內,其余水管采用無縫鋼管進行連接,進水源采用循環(huán)水(初始溫度約15℃)通過環(huán)冷罩中換熱裝置進行升溫,升溫后循環(huán)水注入熱水箱,提升熱水箱初始水溫。此項目能夠替代傳統(tǒng)的蒸汽加熱方式,節(jié)省了大量蒸汽消耗,每年可節(jié)約成本約110萬元。
科技創(chuàng)新,讓難題輕松“翻篇”
“科技創(chuàng)新的根本任務是解決‘卡脖子’問題,我們要按下破解難題‘快進鍵’,打通成果轉化‘最后一公里’。”針對燒結混料系統(tǒng)沿線長、熱量損失大的不利布局,技術骨干人員繼續(xù)在提升混合料溫度上動腦筋想辦法。一方面對蒸汽管道進行改造,將礦槽蒸汽管道延伸至點火爐爐前進行預熱升溫,混合料溫度提升約2℃。另一方面對燒結機料面蒸汽管道布局重新優(yōu)化,在10-19#風箱正上方噴吹蒸汽,提升風箱溫度,補充燒結熱量,為降低固體燃料消耗創(chuàng)造條件。優(yōu)化改造后,焦末配比降低約0.05%,測算可降低固體燃料消耗0.8kg/t。
據悉,上半年圍繞生產經營、提質降耗、設備管理等方面,撰寫項目論文5篇,申請實用新型專利3項,授予發(fā)明專利1項,技術成果顯著。
精細管理,讓提質增效開花結果
該廠圍繞降本增效重點難點主動出擊,開展一系列工藝攻關工作,每周組織技術人員開展專題培訓,強化對新工藝的認識及知識儲備。結合原燃料成分特點,修訂下發(fā)各工序操作標準及控制要求,并持續(xù)糾偏驗證。要求技術人員每日對當班的指標和生產過程進行分析,指標波動時,組織相關人員班后到現場查找原因、分析總結、制定措施,并持續(xù)跟蹤后續(xù)生產過程,驗證措施的可行性。此外,將可行的措施編進操作模型,實現工藝操作的專業(yè)化、精細化、科學化。與此同時,要求各環(huán)節(jié)做到“四穩(wěn)”操作原則,穩(wěn)定配比、穩(wěn)定下料量、穩(wěn)定水分、穩(wěn)定機速,不斷加強對混合料料溫、煤氣、蒸汽等影響燒結生產因素的監(jiān)控,增加檢測和觀察頻次,做好詳細記錄。以控制燃料粒度為抓手,減少燃料在布料時的偏析,促進質量管控良性提升。(漢鋼公司 王軼韜 劉東迎)